PLC在线缆绕线机上的应用
1.1行业介绍
为了解决国内大多数电线线缆人工排线成圈打扎效率低的难题,从而研制、开发了该设备。该设备适用于电线电缆的卷绕,踩动脚踏机器自动绕线,达到绕线长度马上停止。后续还有扎带固定等步骤。主要针对各类线缆生产厂家绕线扎线难,员工工作量,工作强度大,而研发生产的。本机械操作简单,产量稳定,员工劳动强度减弱。产量是传统手工生产的2-3倍,大大降低了生产成本。
1.2客户需求
客户委托开发这种设备将一段长线绕好并用扎带固定牢。
图1绕线成品
1.3解决方案及控制要求
此设备需要精准控制伺服定位,为此需要多次使用中断来使设备立刻停止。气缸运动过程中,为避免气压过大使机械手大力伸出或缩回,引起设备震动过大,为此加入缓冲。
二控制系统设计
2.1硬件配置
设备的控制核心采用B1-40MT主机一台,B1-8YT模块一个,人机界面采用了FT系列7寸触摸屏。另有FSD-E2-010伺服一套,以及编码器各种控制按钮气缸等。硬件配置图如下所示。
图2硬件配置图
2.2控制工艺流程设计
系统分为半自动部分和手动部分。半自动流程如下:
图3主站流程图
2.3软件设计
2.3.1中断及其他设计
该设备中,为了达到更快的反应速度,因此要减少PLC的扫描周期,为了减小扫描周期,所以将一部分程序放入子程序中,可以随时调用。
图4调用子程序
转盘需要高速脉冲控制,在剩余一定圈数时,首先减速,在到达指定位置时,利用中断,立即停止输出。
图5中断
2.3.2触摸屏设计
三设备调试
伺服电机在使用时调整好系统参数,使电机刚性适合,不发抖。为了避免伺服定位因环境干扰而不够精准,在线材的选择上,信号线方面最好使用屏蔽线以防止丢脉冲。
图8电气原理图
图9设备示意图
四总结
经过几天的编程调试,设备运行效果达到了客户的要求。通过此项目,我们了解到了PLC在高速脉冲方面的强大功能。B1系列简易型PLC,作为小型PLC中的一员,在伺服定位方面凸显出了卓越的性能。
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